大庆石化炼油厂科学管理显奇

 2016-01-17  润滑油信息网
面对原油、成品油价格倒挂等严峻形势,大庆石化炼油厂以科学发展观为统领,通过管理创新,提升了企业管理水平和竞争能力。2006年,这个厂全年加工原油634.56万吨,同比增加14.47万吨;主营业务收入246.1933亿元,同比增加50.15亿...

  面对原油、成品油价格倒挂等严峻形势,大庆石化炼油厂以科学发展观为统领,通过管理创新,提升了企业管理水平和竞争能力。2006年,这个厂全年加工原油634.56万吨,同比增加14.47万吨;主营业务收入246.1933亿元,同比增加50.15亿元;汽油、液化气、丙烯、石脑油产品产量和5项主要技术经济指标均创历史同期最好水平。

  结构优化,追求效益最大化。大庆石化炼油厂立足全局,深挖内部潜力,夯实管理根基,打破追求单个系统、单套装置运行最优的思维,实施优化与管理并举,实现了炼油系统的整体最优运行。

  一方面,立足炼化一体,开展装置间、厂际间优化,经科学实验,先后实施了加氢系统原料结构优化,停运存有隐患、低效高能耗的加氢精制和加氢降凝装置;引电厂3.6MPa蒸汽直供二加氢循环机,过剩瓦斯送电厂等12个优化项目;一方面,用管理手段逐步消除无效耗能,建立了“四本帐”,全年仅排查并封堵下水井就达400口,使污水量同比减少500多吨。

  这个厂根据市场变化,在物料平衡的基础上,及时调整产品结构,增产适销对路产品,通过产品结构优化,使增产高附加值产品始终成为企业效益增长点。在丙烯、液化气生产方面,加大两套重催装置液态烃及液态烃中丙烯潜含量的监控力度,在气分装置原料供给上给予充分保障,二气分、三气分两套装置年度实际负荷分别超设计负荷3.24万吨和5.34万吨。在两套重催装置阶段性加入丙烯助剂提高丙烯收率,二套气体分馏丙烯收率及三套气分丙烯收率同比上升2.21%和1.53%,丙烯产量同比增加2.07万吨,液化气和丙烯产量分创历史同期最好水平。在石蜡生产上,通过优化酮苯重油运行方案、反序蜡膏直接生产半炼石蜡等措施,实现石蜡产量17.21吨,同比增加1.04万吨,全年石蜡优级品率同比增加0.26%。

  精细管理,抓好优化深挖潜。2006年,这个厂根据公司提出的节能、节水、排污总量分别降15%的要求,在管理和激励方面出台了一系列措施,逐渐形成了节能节水的良好氛围。

  他们通过自我剖析,查找差距,将各种能耗对比后发现,其蒸汽用量是结构相近的炼油厂的2到3倍,于是,该厂在使用蒸汽方面大作节能降耗文章。经检查,储运系统的蒸汽消耗最大,占全厂蒸汽消耗量的1/7。因为全厂各种储罐多达500个,蒸汽管网密布其间,而许多储罐并不需要使用蒸汽,造成了很大浪费。找准症状后,他们重新规划管网,进行罐区整合,将5个罐区的蒸汽管网及一些静止罐停掉,并有效利用原油的自带温度,使得蒸汽的消耗量降低了80%。2006年,这个厂炼油能耗完成88.13千克标油/吨,同比降低3.01千克标油/吨;单位能量因素耗能完成12.27千克标油/吨.因数,同比降低0.71千克标油/吨.因数,创历史同期最好水平;吨油耗水完成1.16吨/吨,同比降低0.24吨,与预算相比节水180.73万吨。

  技术创新,彰显第一生产力。科学技术作为第一生产力,始终是该厂挖潜增效、开拓市场、解决生产难题的“利器”,他们通过加大技术改造和科研开发工作力度,使装置实现了深加工、短流程、高质量、低消耗的最优化运行。润滑油白土精制装置应用无白土艺项目,采用低温吸附剂工艺生产,产品质量符合现行润滑油基础油产品质量指标要求,取消了加热炉,装置能耗合计下降6.28千克标油/吨,降幅达34%以上,实现经济效益180.98万元/年。二栈桥改造项目的实施,实现了液下装车,消除了装车过程中的安全隐患,使装车控制水平和装车能力大大提高,每个鹤位可装60节车厢,填补了国内该领域的空白。   

 

(来源:本站)
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